以“三低”油气藏著称的长庆油田,随着逐年开发,因各种原因造成的关停井和低产低效井日益增多,剩余储量挖潜潜力大。依托集团公司侧钻示范重大技术推广专项支持,长庆油田公司在2019年初成立老井侧钻与套损治理项目组,全年部署侧钻井150口,选派专业技术人员展开专项技术攻关,意图通过在老井眼套管内实施“开窗侧钻新井眼”的侧钻技术,避开“水淹区”,寻找稳产接替区,动用剩余油气储量,提高单井产量,完善老油区井网,让老井复活迎来“第二春”,让老区再现活力和生机。
项目组在实施过程中,坚持以效益为导向,以“三提一降”为宗旨,突出“科学化部署、标准化设计、规模化实施”,发挥示范引领作用,大力提升开发效果,通过近一年的技术攻关,形成一套针对庆阳、延安、姬原老油田的标准化、专业化的“侧钻井技术模板”。
在油气藏开发技术研究攻关上,通过深化剩余油藏储量认识,实施地质工程一体化、随钻分析、提高侧钻成功率等措施,使侧钻成功率达到了90%以上。
在钻完井工程技术攻关上,通过工具选型、装备优选,优化关键技术,不仅实现侧钻钻井一趟钻技术的突破,还解放了钻井速度,油田完钻218口,平均钻井速度由3.9米/小时提高到了5.64米/小时,钻井周期由初期12.6天缩短至8.4天,形成了“侧钻井眼轨迹优化技术”“韧性水泥浆窄间隙固井”等系列特色技术。
在试油投产上,项目科技人员针对不同油藏类型,优选改造工艺,优化改造参数,突出压裂精细优化设计,不断完善储层改造技术,使单井产量稳中有升,形成了“浅层系控压酸化、小井眼分段多簇压裂”等为代表的改造技术系列。
随着最后一口井完钻,截至12月17日,长庆油田今年采用“开窗侧钻”复活技术已累计完钻218口井,钻井进尺达15.3万米,已投产的173口侧钻井,初期单井日产量超过2吨,增产增效成效远超预期。